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改进小小调料包一年省下几十万
 
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3上一篇 2020年9月26日 放大 缩小 默认        

改进小小调料包一年省下几十万

呷哺呷哺餐饮管理有限公司
 

呷哺呷哺是消费者非常熟悉的小火锅品牌,口味醇香的调料包更是让很多消费者情有独钟。看似简单的小小调料包,其实大有学问,中央厨房生产车间经理杨柯的一个小改进,既减少了破损又节省了成本,一年至少可为公司省下30万元!

在呷哺,从食材到用具,甚至一根牙签都由总部统一采购,由中央厨房生产,统一配送到门店,这是呷哺公司在餐饮行业占领一席之地的经营特色。杨柯就工作在呷哺中央厨房的生产车间,负责秘料研发与车间管理工作。他每天都会在一线巡查,发现问题就要及时纠正解决,生产管理就是人、机、料、法、环等日常管理工作,设备的好坏直接影响生产效率。

呷哺调料包是呷哺门店的核心产品,口味醇香,回味香甜,呷哺门店1000家餐厅,需要的调料都是总部配发,每天需要生产20-25吨,分装在60克包装的小袋里,算下来每天需要包装30万小袋子的调料。杨柯介绍,小袋装的调料便于保存,使用方便,无交叉污染,开袋即食。呷哺特色产品的核心就是新鲜,生产过程中不添加防腐剂,冷藏保质期只有4天。

为确保口味一样,原材料每天都要品尝,成品也需要品尝,确认合格后可以生产。在品尝中发现问题,就要及时解决。在一次品尝过程中,杨柯发现袋子异常,每袋60克的内容物,而袋子三分之一都是空的,明显是袋子偏大。于是,他马上去现场了解,员工反馈,一直就是这样做的。赶快又找到设备工程师了解情况,反馈是袋子确实偏大,应该改进一下。

回到办公室,杨柯先是自己用理论核实了一下费用,因为生产量大,现袋长12厘米,0.2克一个袋子,如果调整为11厘米,每月就可以节省费用10万元,如果调整为11.5厘米,则可节省5万元,经过简单分析,可节省费用比较乐观。

随后,杨柯安排车间主管立刻去车间取了3个空袋子,一个是原本的12厘米规格,一个是剪掉1厘米,第三个剪掉0.5厘米,发现三个袋子放在一起无明显差异。这时候,杨柯召集生产主管及设备工程师开了一个简单的讨论会议。

杨柯首先把三个袋子给他们看,大家伙都反馈没发现什么异常。之后,他把目前调料包存在的问题向大家做介绍,袋子浪费多,而且容易出现涨袋、破损的现象。并把之前核算的数据简单分享了一下。现场讨论后,达成共识,可以试验!并一致同意,将试验方法制定3个方案,每台包装机执行一个方案,连续生产3天,将不合格产品记录,每天下班统计残次品数据,残次品问题点归类。

经过三天测试,三个方案数据汇总得出,原包装袋12厘米数据正常,袋长缩短0.5厘米连续三天无残次品发生,袋长11厘米的三天数据,有封口夹料发生,这种情况长时间后就会析出物料,造成报废发生。测试结论得出,缩短0.5厘米方案可以通过。安排将设备全部调整,经过测试3天,数据无异常,且无异常不良品反馈,暂定方案通过。

杨柯把方案上报给了公司, 很快就得到公司通过,且工艺立刻可以调整。就这样按照日产量30万袋计算,每天可节省包装材料25公斤,节省费用800元,月可节省24000元,一年就是30万元,且每年费用都会随着开店递增。

“如此不起眼的物料包装规格改进,每年就省下这么多钱,更别说其他自主创新的重要项目了。”杨柯告诉记者,现在,呷哺每年至少会新增100家门店,中央厨房里有很多自主创新的重要项目,比如定制搅菜机、发明电动开罐器、安装储水罐等项目,每年至少节省费用135万元,而且费用节省随着产量的增长比例递增,积累下来是一笔不小的数目。

“在中央厨房工作,技术创新就是工作的一部分,只有工作中注重细节,善于发现,敢于创新,才能与公司共同成长、共同发展。”杨柯说。

□本报记者 孙艳

 
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