提起李兵,在北汽股份北京分公司可谓无人不知,无人不晓,李兵是北汽集团首席技师、李兵创新工作室领头人。
李兵创新工作室是2011年成立的,几乎就是一个微缩版的总装车间,员工在这里不仅可以得到全面的培训,变成“多面手”,还可以提高工作能力,对整个汽车组装也了解得更详细,从而将工作效率提高。
2012年5月他带领工作室的员工和技师顺利装配了55台C70样车,总结C70G样车装配问题点558项,为C70G车型的生产提供了宝贵的改善意见。
作为北京自主品牌轿车,北京绅宝如今已是满大街奔跑。可有谁能想到,当年在自主品牌轿车产品从图纸变成轿车的过程中,李兵进行了很多项改革,其中,仅仪表盘搭载改进一项,节省的生产成本每年可达400万元。
按照初始设计,仪表台安装需要配备专业的托架方式装配。工艺上,仪表台投入取出困难;物流上,增加成本,周转困难。在样车装配的过程中,这个又费力又不实用的托架方式非常不实用。李兵就琢磨如何改进一下,在多次现场勘查托架结构后,他提出了改进空调箱与CCB靠两条螺栓连接方式,紧靠四点就可固定的改进方案,为公司节约采购成本1934000元,降低设备投入成本300万元,单车节约装配工时约30秒。
□本报记者 马超 文/摄