第07版:北京劳动者之歌
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在青少年的心田里播撒下“科技种子”
给磨煤机修补“蛀牙”
 
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3上一篇 2024年4月16日 放大 缩小 默认        
京能集团昊华能源国泰化工气化车间工艺技术员韩龙:
给磨煤机修补“蛀牙”

 

“咔……”刺耳的声音把正在检查磨煤机运行状态的韩龙吓了一跳。“唉,又崩了!这都好几次了。”韩龙嘟囔着。韩龙是京能集团所属昊华能源国泰化工气化车间工艺技术员。

对化工企业来说,煤就是“化工之母”,想要制作出高质量的甲醇,掺配是常用手段。然而,一直以来不同的煤种、不同的掺配比例,却在使用同一规格的磨煤参数,这样就容易导致磨煤机在磨制灰分高、硬度大的煤块时“用力过猛”,出现磨煤棒断裂的情况。这些钢棒如同机器的“牙齿”,负责“咬”碎煤块。一旦“钢牙”断裂,机器就得停机。

“先不说停机造成的损失,单说换这些钢棒,也是一笔不小的花费。”韩龙心疼地看着一车车被清理出来的煤浆和一根根被抽出的断棒,他坐在台阶上自言自语地说道:“这可都是钱呐!”

没错,停机换棒一次,大约要浪费15吨煤浆,折合人民币一万多元。这对公司生产运营来说,犹如长了一颗“蛀牙”,这让韩龙日夜吃不好、睡不好。韩龙就在心里暗暗发誓,一定要把磨煤机断棒这颗“蛀牙”补上。

在2022年初,韩龙便把《实现单磨机长周期安全稳定运行》作为年度创新攻关的立项课题。为了尽快找出解决路径,他连续几天几夜吃住都在厂里,整日围着磨煤机转。翻开韩龙的工作日志,密密麻麻地记录着原煤种类、添加剂配比、煤浆浓度等各种数据。此外,他还会带着班组人员监测磨制不同煤浆时磨煤机的振动和声音情况,并及时做好“病历记录”,全方位了解设备“病情”。

为了分析不同煤种及制浆条件下钢棒的磨损程度,韩龙用游标卡尺一点一点测量数据。拳头一样粗的钢棒,韩龙和同事们一遍又一遍地抽出来,测了一次又一次,只为精确到毫米。结合测量数据,再加上煤浆粒度分布情况,韩龙对磨煤机进行了调整,制定了不同煤种条件下的钢棒配合参数。新方案采用后,钢棒的消耗率大幅度降低。

同时,韩龙还优化了磨煤机的操作维修流程,只需利用生产间歇的短暂停机,就可完成钢棒的更换、检修工作,彻底解决了磨煤机检修涉及岗位多、工作量大、检修周期过长的问题。

截至当年年底,磨煤机最长连续运行时间提升至26天;切换次数同比减少了64次,节约了960吨煤浆、1910千瓦电耗和145万元的成本,这些无一不彰显着韩龙进行改造的丰硕成果。

在韩龙看来,延长磨煤机寿命是职责所在,使机组安全高效运行是他不懈的追求。拔掉这颗“蛀牙”,不仅让机组更加健康,也为公司的高质量发展作出积极贡献。“能解决生产中的实际问题,我的汗就没有白流、苦就没有白吃。”韩龙朴实且真挚地说。

□本报记者 马超

 
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